1樓:青山常有霧
食品廠的汙水處理方案,僅供參考,如果你需要幫助也可以+我q16609+260+20 我會根據你們公司具體情況給你解決方案
隔油—高效氣浮—活性汙泥工藝
某大型食品企業,主要生產方便麵、飲料及配套產品。其生產廢水主要**於飲料生產廢水:300t/d,方便麵生產廢水:
100t/d以及員工生活廢水:150t/d。該企業建有一座廢水處理站,設計處理廢水水量為600t/d,設計進水水質為ph:
6.5-6.8;codcr:
4000mg/l;bod5:1800mg/l;ss:850mg/l;動植物油:
250mg/l,處理後的水質要求達到gb8978-1996《汙水綜合排放標準》表4中**標準。
目前,對食品廠廢水處理通常採用厭氧法、好氧法、厭氧-好氧法等多種處理方法,這些方法對codcr、bod5均有不同程度的削減,但對動植物油的處理效果不好。針對該企業生產廢水中動植物油含量高的實際情況,通過採用隔油-高效氣浮的預處理措施,將廢水中大部分動植物油去除後再進行好氧生化處理。通過除錯和試執行,廢水處理系統執行穩定,廢水經處理後達到了排放標準的要求。
目前,該工程已經通過了達標驗收。現將設計及試運轉情況作一介紹。
某食品廠廢水處理1、廢水水量及水質
廢水**為:方便麵生產廢水:100 m3/d;飲料(pet)生產廢水:300 m3/d;員工生活廢水:150 m3/d。設計廢水水量為600m3/d。
生產工藝中產生的廢水水質為:
生產廢水與員工生活廢水混合後,混合廢水的水質為(設計水質):
處理後的水質要求
該企業汙水處理後排入市政汙水處理廠,必須達到汙水排入城市下水道的水質標準,即gb8978-1996《汙水綜合排放標準》表4中**標準,主要汙染物最高允許排放濃度如下:
某食品廠廢水處理2、工藝流程
廢水治理採用隔油-高效氣浮-活性汙泥處理工藝,工藝流程見附圖。
主要構築物及工藝引數
隔油池 有效容積100 m3,平面尺寸8.5m×4.0m,有效水深3.0m,水力停留時間6小時,採用人力定期撈除浮油。
調節池 有效容積600m3,平面尺寸14.4m×8.0m,有效水深5.
2m,水力停留時間24小時。為加強水質調節和避免懸浮物沉積,調節池中設曝氣攪拌措施,曝氣量為3.0m3/(m2.
h)。物化處理單元
①快混中和槽
快混中和池有效容積為4.5 m3,平面尺寸1.5m×1.5m,有效水深2.0m,快混時間為10min,採用機械混合方式。
②慢混池
慢混池有效容積為8.55m3,平面尺寸3.0m×1.5m,有效水深1.9m,慢混時間為20min,採用機械混合方式。
③氣浮系統
選用cf30型成套淺池高效氣浮裝置,接液部分為不鏽鋼,廢水處理量為30m3/h,配用功率22kw。
活性汙泥池 活性汙泥池有效容積為720 m3,共三格,每格有效容積為240 m3,平面尺寸12.0m×4.0m,有效水深5.
0m。設計採用容積負荷為0.45kgbod/m3.
d,汙泥負荷為0.15kgbod/kgmlvss.d。
沉澱池 沉澱池直徑為6.0m,池深3.50m。設計沉澱池的表面負荷為1.0 m3/ m2.h。
汙泥貯池 汙泥貯池有效容積73.5 m3,平面尺寸3.5m×3.5m,有效水深3.0m,分成2格,各設攪拌機1臺。
某食品廠廢水處理3、廢水處理系統運**況
3.1、氣浮系統運**況
物化處理單元採用氣浮工藝,通過投加絮凝劑(pac)和助凝劑(pam)使廢水中動植物油等有機汙染物形成絮體,並使廢水中產生大量的微細氣泡,促其粘附於雜質絮體顆粒上,形成比重小於水的浮體上浮水面,從而去除相當一部分動植物油等有機汙染物,降低後續生化處理的負荷。
氣浮pac投加量為300ppm,pam投加量為10ppm,此段codcr的平均去除率為50%,ss的平均去除率為80%,動植物油的平均去除率為80%。
3.2、生化段的運**況
廢水中相當一部分溶解性有機汙染物是無法被物化法去除的,必須採用生化處理工藝來降解。目前採用的生化處理工藝是以活性汙泥法生物處理技術為主體,該方法處理工藝成熟,對廢水中有機汙染物去除率高。
3.2.1、汙泥接種
以城市廢水處理廠活性汙泥為菌種,其活性汙泥sv30為15~20%,汙泥濃度mlss為2.5~3g/l,投入活性汙泥曝氣池中進行汙泥接種。曝氣池中先灌滿經物化處理後的廢水,控制曝氣池中廢水codcr濃度在500mg/l左右進行悶曝。
悶曝3~5天后開始小水量連續進水,每天檢測曝氣池出水的codcr濃度和汙泥sv30。曝氣池混合液經沉澱後,上清液排入集水井中,汙泥不外排,這樣,經過一段時間的培養和馴化後,汙泥的活性增強,凝聚、沉降效能良好,曝氣池混合液經30分鐘沉澱後,汙泥沉降比有30%左右,上清液清澈透明,這表明活性汙泥已經培養成熟,即可投入正常運轉。
3.2.2、影響生化段的環境因素
(1)ph範圍: 各種微生物都有它們適宜的ph範圍,酸性太強(ph<6),真菌與細菌竟爭並佔優勢,處理效果降低;鹼性太強(ph>9),微生物的生長繁殖將受到阻礙。通過除錯執行期間的觀察和檢測,生化段進水的ph範圍控制在7.
0~7.5最為適宜。
(2)溶解氧(do):溶解氧的控制是生化段除錯執行成敗的關鍵環節。除錯期間,由於廢水是
按一定比例遞增進水,開始微生物繁殖量少,營養不足,do始終偏高,曝氣池中的溶解氧有時高達4~6mg/l。針對此情況,每天採用間隔曝氣,調節氣水比5~8:1,經過不斷調整、檢測,正常執行的do值趨於穩定,正常執行時,活性汙泥曝氣池中的溶解氧為1~2 mg/l,氣水比控制在15~20:
1。(3)活性汙泥迴流量和迴流比:活性汙泥迴流量是從二沉池補充到曝氣池的汙泥量,用qr表示,迴流比用r表示。qr是活性汙泥系統的一個重要引數。
通過有效調節qr可改變工藝執行狀態,以保證執行的正常。實際執行中,q=25m3/h,qr=10 m3/h,r=40%。
3.3、穩定執行結果
從上表可知,在穩定執行期間, codcr的平均去除率為93.5%;bod5的平均去除率為94.8%; ss的均去除率為93.
5%;動植物油的平均去除率為83.4%。廢水處理系統排放水中ph值、動植物油、codcr、bod5、ss六項指標均達到gb8978-1996《汙水綜合排放標準》表4中**標準。
2樓:海普歐環保
食品生產加工廢水一般來說是易於生物降解的有機廢水,其bod/cod比值大於0.3,對該類廢水的治理,一般採用以生物法為主,物化法為輔的處理工藝。廢水首先經格柵去除較大的固形物、泥砂,ph值4~5,設中和池加石灰水使ph值調節為7左右,且生石灰的絮凝作用,去除部分cod和懸浮物,後再經氣浮去除廢水中的細小懸浮物、色度等雜質,使預處理效果更加完善,為後續工序的處理創造了優越的條件,最後經好氧生物接觸氧化法、再沉澱、達標排放
3樓:萊特萊德
食品加工廢水處理的難點是cod、氨氮值、ss值的處理;重點是最大限度地作好生化過程中降cod,脫除氨氮值及ss值。生化法中常用的有活性汙泥法、生物膜法、厭氧和好氧相結合法、水解酸化與好氧相結合等各種工藝。生化處理對類似規模的汙水處理一般採用生物膜法。
它大致有固定床生物膜法(接觸氧化)、mbbr懸浮載體生物膜法、流化床、曝氣生物濾池、生物轉盤、膜式生物反應器等。針對食品廢水的特點,可以選用格柵+調節池+水解酸化池+缺氧池+好氧池+二沉池的汙水處理工藝來解決。
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